4月10日23時(shí),甲醇裝置一次開(kāi)車(chē)成功。但是,在此后的36個(gè)小時(shí)里,常壓塔成品甲醇水分含量居高不下,粗甲醇庫(kù)存越來(lái)越多,與此同時(shí)客戶(hù)對(duì)成品甲醇需求卻漸趨旺盛。面對(duì)這種被動(dòng)局面,總經(jīng)理助理兼合成氨車(chē)間主任張喜俊,責(zé)成甲醇裝置一班人,立即著手分析造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的主要原因,高級(jí)主管王君旭和技術(shù)員孔永利、袁世剛在第一時(shí)間針對(duì)性的展開(kāi)排查,就可能造成甲醇質(zhì)量不合格的因素,按照排除法進(jìn)行分析,同時(shí)將相關(guān)情況向生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了緊急匯報(bào)??偨?jīng)理郭文斌、副總經(jīng)理周程非常重視,要求生產(chǎn)部主持召開(kāi)情況分析會(huì),質(zhì)檢中心、合成氨車(chē)間相關(guān)人員與會(huì)。會(huì)上合成氨車(chē)間、質(zhì)檢中心就各自專(zhuān)業(yè)角度對(duì)常壓塔產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,提出了各自看法,一致認(rèn)為常壓塔水冷器內(nèi)漏是造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的主要原因,同時(shí),就后續(xù)處置辦法也達(dá)成了共識(shí)??偨?jīng)理郭文斌對(duì)于這個(gè)問(wèn)題的解決也作出了非常具體的指示,要求合成氨車(chē)間各裝置科學(xué)聯(lián)動(dòng)、加強(qiáng)協(xié)作,在檢修展開(kāi)前后必須分階段確定各裝置生產(chǎn)負(fù)荷,計(jì)劃要銜接緊密、動(dòng)作要準(zhǔn)確到位,節(jié)約當(dāng)先。副總經(jīng)理周程為確保檢修順利進(jìn)行,要求車(chē)間制定預(yù)備方案,并就相關(guān)情況提出了非常具體的要求,要求車(chē)間、生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮,全程跟蹤,務(wù)必在10小時(shí)內(nèi)完成檢修??偨?jīng)理助理張喜俊、生產(chǎn)部長(zhǎng)徐文斌親自督戰(zhàn),確定精醇A罐改裝粗醇,甲醇合成減量至最低限度,盡力減少粗醇庫(kù)存;按照副總經(jīng)理周程的要求,為檢修贏得寶貴時(shí)間、為確保綜合產(chǎn)量不受影響,同步做好2#5000m3儲(chǔ)罐隨時(shí)接受粗醇的準(zhǔn)備工作。
2015年4月13日10時(shí)30分,甲醇合成按照預(yù)定方案切氣,壓縮機(jī)、合成塔聯(lián)動(dòng)保溫,甲醇精餾隨即進(jìn)入緊張的工藝處理,11時(shí)常壓塔在經(jīng)過(guò)嚴(yán)格試漏,確定泄漏部位后交付檢修,17時(shí)50分精餾投料,20時(shí)35分產(chǎn)出合格甲醇,隨即合成也完成復(fù)工。尤其值得一提的是,生產(chǎn)、設(shè)備通力合作,各級(jí)各類(lèi)人員忘我工作,檢修前后精益求精、一絲不茍,確保了檢修質(zhì)量。
由于論證充分全面,決策科學(xué)果斷,在檢修復(fù)工過(guò)程中,甲醇、造氣、氨合成裝置負(fù)荷分配科學(xué)合理,各傳動(dòng)設(shè)備開(kāi)停時(shí)間拿捏準(zhǔn)確,雖然,進(jìn)行了一系列生產(chǎn)模式的調(diào)整,但銜接緊密,各裝置運(yùn)行平穩(wěn),沒(méi)有對(duì)綜合產(chǎn)量造成明顯影響。
謝黎明